hero

hero 推送了 master 分支的代码到 hero/motor-debug

  • 1cd0c8e01d Merge branch 'master' of http://l2.bb1a.cn:32914/hero/motor-debug # Conflicts: # .vs/Welling_Motor_Debug_Tool/v17/.suo # Welling_Motor_Debug_Tool/obj/Debug/Welling_Motor_Debug_Tool.csproj.GenerateResource.cache # Welling_Motor_Debug_Tool/obj/Debug/Welling_Motor_Debug_Tool.exe # Welling_Motor_Debug_Tool/obj/Debug/Welling_Motor_Debug_Tool.pdb
  • ac9472e383 V2.5.5 1,参数生成界面后灯模式增加模式7和模式8; 2,参数检验时不对力矩传感器零点值和标定值与写入参数对比校验; 3,参数检验时无规律出现参数校验失败提示,增加异常提示。
  • 对比 2 次代码提交 »

2 天之前

hero 推送了 Branch_I2C_DMA 分支的代码到 hero/motor_ctl-1

  • 559621acbb I2C中断+DMA方式OK 放在tbc中断电机启动异常,AD采集异常 放在定时器空闲中断电机运行正常 无感启动正常
  • 59d5cba836 On Branch_OBS_Debug_XiaoXingHua: IIC_DMA调试
  • 7026bb91e2 index on Branch_OBS_Debug_XiaoXingHua: eb7744c 增加XY轴归一处理,软件模式I2C在tbc中断运行异常。
  • eb7744c571 增加XY轴归一处理,软件模式I2C在tbc中断运行异常。
  • a0d4df795b 软件模拟I2C读取角度传感器,SCL周期测试结果为1us,管脚分配按照原理图。

6 天之前

hero 创建了新的分支 Branch_I2C_DMAhero/motor_ctl-1

6 天之前

hero 推送了 Branch_I2C_HW 分支的代码到 hero/motor_ctl-1

  • 07b4547f09 硬件I2C,无中断,tbc中运行正常,tbc中运行前需要完成tmag5273的初始化。
  • b5e3b0acf6 增加角度传感器TMAG5273测试,400K速率读取正常。屏蔽霍尔检测,HB和HC作为I2C与角度传感器通信。
  • 3485658048 屏蔽故障检测,固定Iq和角频率。
  • 2bab4f9c2f 1,修改TBC和TBS中断运行频率; 2,无感固定Iq可运转,但速度不稳定; 3,无感时TBC运行周期不是固定125us。
  • 80fc92520c 无感运行异常,切换到ClzLook时无法转动

1 周之前

hero 创建了新的分支 Branch_I2C_HWhero/motor_ctl-1

1 周之前

hero 推送了 Branch_OBS_Debug_XiaoXingHua 分支的代码到 hero/motor_ctl-1

1 周之前

hero 推送了 Branch_OBS_Debug_XiaoXingHua 分支的代码到 hero/motor_ctl-1

  • a0d4df795b 软件模拟I2C读取角度传感器,SCL周期测试结果为1us,管脚分配按照原理图。
  • b5e3b0acf6 增加角度传感器TMAG5273测试,400K速率读取正常。屏蔽霍尔检测,HB和HC作为I2C与角度传感器通信。
  • 3485658048 屏蔽故障检测,固定Iq和角频率。
  • 2bab4f9c2f 1,修改TBC和TBS中断运行频率; 2,无感固定Iq可运转,但速度不稳定; 3,无感时TBC运行周期不是固定125us。
  • 80fc92520c 无感运行异常,切换到ClzLook时无法转动

1 周之前

hero 创建了新的分支 Branch_OBS_Debug_XiaoXingHuahero/motor_ctl-1

1 周之前

hero 推送了 master 分支的代码到 hero/motor_ctl-3

2 周之前

hero 推送了 Branch_master_019C 分支的代码到 hero/motor_ctl-3

  • e3f7c8d435 修改限速Bug
  • f811a316c8 新增客户定制编号和硬件版本的写入。 硬件版本写入按照16个字符保存,读取时后4个字节更新为MCU ID。
  • c7ba7214d3 尾灯模式增加模式7、模式8、模式9,其中模式9按照新协议,即控制指令中灯控字节低4位按照位或方式。
  • 对比 3 次代码提交 »

2 周之前

hero 推送了 ebikemspm0g3507-app 分支的代码到 hero/motor_ctl-1

  • 1ecd9d3466 1.暂时关闭uart的BMS通讯接口 2.判断一帧的超时时间20ms改10ms 3.5s协议的握手字节打开接收
  • 6c3fbd09b1 明睿定制5S协议,1)故障码定制,2)限速+20;3)档位pwm定制。 uart新增刹车故障。
  • 3b87e2074f 解决高温下关机后3.3V无法下电问题,强制检测端口输出低电平防止电源EN使能
  • 对比 3 次代码提交 »

2 周之前

hero 推送了 OBS_Debug 分支的代码到 hero/motor_ctl-1

  • 3485658048 屏蔽故障检测,固定Iq和角频率。

2 周之前

hero 推送了 OBC_SetSpeed_New 分支的代码到 hero/motor_ctl-1

2 周之前

hero 推送了 Branch_TC033001-MS2304 分支的代码到 hero/motor_ctl-3

3 周之前

hero 推送了 OBS_Debug 分支的代码到 hero/motor_ctl-1

  • 2bab4f9c2f 1,修改TBC和TBS中断运行频率; 2,无感固定Iq可运转,但速度不稳定; 3,无感时TBC运行周期不是固定125us。

4 周之前

hero 推送了 master 分支的代码到 hero/DeviceCtl-1

  • ced8b48666 解决跨线程非法访问控件问题。

1 月之前

hero 推送了 master 分支的代码到 hero/DeviceCtl-1

  • d678ee10da 完成逻辑代码: 1,主界面产品选择变更时写入产品型号; 2,主界面数据定时1s更新; 3,压力机界面数据实时更新,单击写入按钮时执行写入。

1 月之前

hero 推送了 master 分支的代码到 hero/DeviceCtl-1

  • 416ea87317 完成界面设计,控件名称已修改。

1 月之前

hero 推送了 master 分支的代码到 hero/DeviceCtl-1

1 月之前

hero 推送了 master 分支的代码到 hero/motor-debug

  • a85699fc3e 1,参数生成界面尾灯模式增加模式7和8; 2,参数检验过程不检验零点值。

1 月之前